高標(biāo)準(zhǔn)排放下市政污水處理廠反硝化脫氮影響因素及優(yōu)化分析
【純水設(shè)備http://www.paint2yo.cn】近年來,我國城市污水處理廠的污水排放標(biāo)準(zhǔn)越來越嚴(yán)格,尤其是對總氮(TN)指標(biāo)的要求越來越高。有些地方的污水排放標(biāo)準(zhǔn)甚至更嚴(yán)格,從原來的15毫克/升到10毫克/升。純水設(shè)備本研究結(jié)合實踐經(jīng)驗和實驗驗證,論述了實際污水處理廠異養(yǎng)反硝化脫氮過程中存在的主要問題和對策,主要分析碳源的影響,回流比、回流溶氧(做)和混合條件影響因素,如市政污水處理廠穩(wěn)定高效的脫氮將提供技術(shù)指導(dǎo)。
污水廠反硝化和反硝化的主要影響因素
隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,污水排放日益增加。污水處理廠的數(shù)量和處理能力也逐年增加。2009年至2018年底,污水處理廠由1958個增加到5362個,處理規(guī)模由1.03×108 m3/d增加到2.01×108 m3/d。污水處理廠的出水排放標(biāo)準(zhǔn)也日趨嚴(yán)格。城市污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)TN指數(shù)設(shè)定為10/15 mg/L。一些地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)甚至要求5毫克/升。因此,高效穩(wěn)定的反硝化是大多數(shù)污水處理廠亟待解決的問題。
我國城市污水處理廠脫氮工藝主要采用生物法。經(jīng)過研究,異養(yǎng)反硝化是最終去除全氮的過程。然而,由于各種因素的影響,脫氮效果不穩(wěn)定是大多數(shù)污水處理廠面臨的主要問題。通過整個過程的診斷和分析技術(shù)的58個污水處理廠在中國,它是發(fā)現(xiàn),碳源,內(nèi)部回流比,攪拌和其他因素是反硝化和反硝化作用的主要影響因素(表1),碳源限制反硝化和反硝化過程的主要因素,占85.5%。其次是內(nèi)部回流比,占16.4%。此外,DO、攪拌等因素對反硝化和反硝化也有一定的影響。1. 的JPG
碳源對反硝化和反硝化的影響及優(yōu)化
碳源不足引起的脫氮性能下降是污水處理廠的普遍現(xiàn)象
在生物脫氮系統(tǒng)中,純水設(shè)備脫氮的主要電子供體是由小分子有機(jī)物組成的碳源。然而,在實際的生物脫氮過程中,系統(tǒng)中可生物降解有機(jī)物的含量較低,往往導(dǎo)致電子供體相對不足,脫氮反應(yīng)不完全。當(dāng)水中的碳源不足以為反硝化和反硝化提供電子給體時,應(yīng)添加碳源。BOD5/TN通常用來表征去除硝酸鹽氮所需的可用有機(jī)質(zhì)的量。為了保證反硝化反應(yīng)的順利進(jìn)行,必須提供足夠的碳源。根據(jù)傳統(tǒng)的生物脫氮理論,將1 mg/L的硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮,需要相當(dāng)于2.86 mg/L的BOD5??紤]到生物合成、溶解氧消耗、污泥排放等因素的影響,結(jié)合研究和工程經(jīng)驗,一般需要BOD5/TN>4。以太湖流域污水處理廠為例,BOD5/TN比值在3.345 ~ 3.468之間。水處理設(shè)備對太湖流域城市污水處理廠2007 ~ 2017年進(jìn)水BOD5/TN數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)查,結(jié)果如圖1所示。
由實驗結(jié)果可知,太湖流域城鎮(zhèn)污水處理廠的進(jìn)水的BOD5/TN維持在3.5~4.3左右,平均值為3.87,針對生物脫氮需求,略有不足。不同城市之間,進(jìn)水BOD5/TN值存在一定差異,南京和鎮(zhèn)江城鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)水BOD5/TN較低,在2~3之間,碳源嚴(yán)重不足,需外加碳源促進(jìn)反硝化脫氮效果,保證出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
反硝化速率可表征活性污泥僅利用進(jìn)水中碳源實現(xiàn)反硝化作用的性能,而反硝化潛力可表征在外加充分優(yōu)質(zhì)碳源的條件下活性污泥實現(xiàn)反硝化作用的最佳效果,兩者對比,可以分析研究進(jìn)水碳源對反硝化作用的影響。本研究調(diào)研了58座污水處理廠活性污泥反硝化速率和反硝化潛力,結(jié)果如表2(部分廠數(shù)據(jù)未給出):
經(jīng)計算,所調(diào)研的58座污水處理廠活性污泥平均反硝化速率僅為1.4 mgNO3--N/gVSS·h,平均反硝化潛力為7.2 mgNO3--N/gVSS·h,而污水處理廠理論反硝化速率為3-5 mgNO3--N/gVSS·h。即污水處理廠普遍存在碳源不足引起的反硝化性能未充分發(fā)揮的問題。如何選擇碳源種類和投加點,確定最佳的碳源投加量,對實現(xiàn)污水處理廠反硝化效果提升具有重要意義。
調(diào)節(jié)碳源優(yōu)化反硝化案例分析
目前城鎮(zhèn)污水處理廠應(yīng)用較多的外加碳源主要包括冰醋酸、果糖和乙酸鈉等工業(yè)級小分子有機(jī)物,也有部分污水處理廠選用葡萄糖、白砂糖,或周邊啤酒廠、食品加工廠所產(chǎn)生的高BOD5/TN廢水。
理論上易降解有機(jī)物都可以用作反硝化碳源,但實際運用中,不同的碳源作為電子供體,其對促進(jìn)反硝化反應(yīng)作用也不完全一樣,投加比也存在一定差異。因此研究選取污水處理廠常用外加碳源冰醋酸、果糖和乙酸鈉,純水設(shè)備進(jìn)行碳源比選實驗,尋求最適外加碳源。
在相同時間內(nèi),以乙酸鈉作為碳源活性污泥對NO3--N的去除效果更好,冰醋酸次之,但綜合考慮這兩種碳源的價格及實際反硝化效果,投加冰醋酸的運行費用較低,可選擇冰醋酸做為外加碳源(表3)。
除碳源種類之外,碳源投加位點的選擇,對外加碳源能否被反硝化反應(yīng)充分利用也具有重要意義。污水處理廠外加碳源主要是用于解決反硝化脫氮問題,因此碳源的投加點主要集中于進(jìn)水、預(yù)缺氧池、厭氧池和缺氧池。本研究以某污水處理廠為研究對象,探討碳源投加點對反硝化脫氮的影響。
注:設(shè)置了如下全流程位點:①進(jìn)水 ②廠內(nèi)循環(huán)水(污泥處置除臭噴淋水) ③細(xì)格柵出水 ④曝氣沉砂池出水 ⑤前缺1廊道⑥前缺2廊道 ⑦厭氧1廊道 ⑧厭氧2廊道 ⑨缺氧1廊道 ⑩缺氧2廊道 ?缺氧3廊道 ?缺氧4廊道 ?好氧1廊道前段 ?好氧1廊道后段 ?好氧2廊道后段 ?好氧3廊道 ?好氧4廊道后段 ?外回流液 ?二沉池出水 ?高效沉淀池出水 ?V型濾池出水
該污水處理廠主體工藝為A2/O,設(shè)計進(jìn)水COD 550 mg/L,但實際進(jìn)水COD均值僅318.2 mg/L,進(jìn)水有機(jī)負(fù)荷較設(shè)計值偏低,不利于反硝化脫氮反應(yīng)。為了具體了解該污水處理工藝的反硝化脫氮性能,對該廠進(jìn)行生化段沿程硝態(tài)氮濃度變化情況分析(圖2)。
該廠在之前的調(diào)試運行期間,曾在缺氧池4廊道投加碳源,但硝態(tài)氮的去除效果并不明顯,原因是缺氧池4廊道為內(nèi)回流廊道,DO為0.5 mg/L,內(nèi)回流液攜帶的溶解氧會消耗優(yōu)質(zhì)碳源,為避免外加碳源的無效消耗,將碳源投加位點改為缺氧池1廊道,DO為0.11 mg/L,并進(jìn)行沿程氮組分分析。
圖3、圖4分別表示碳源投加點位調(diào)整前、后生化段硝態(tài)氮濃度變化值。由圖可知,調(diào)整碳源投加位點后,脫氮效果得到明顯提升。好氧池末端硝態(tài)氮濃度顯著降低至10 mg/L左右,有利于高排放標(biāo)準(zhǔn)下TN的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
綜上,外加碳源的種類、投加點位對反硝化脫氮具有較大的影響。
(1)本研究所選擇的三種碳源中,乙酸鈉效果好,價格也較為適中,可優(yōu)先考慮做為外加碳源使用。但每個污水處理廠實際情況不一樣,應(yīng)根據(jù)實際情況選擇對應(yīng)的外加碳源,也可考慮接入周邊高BOD5/TN廢水,實現(xiàn)物質(zhì)的再循環(huán)利用;
(2)投加位點建議以高硝態(tài)氮、低DO、攪拌效果好為選擇原則。
內(nèi)回流比對脫氮的影響及優(yōu)化
內(nèi)回流量過大或不足均影響反硝化脫氮性能
內(nèi)回流一般指傳統(tǒng)A2/O(圖5)工藝中將好氧段硝化反應(yīng)產(chǎn)生的含硝態(tài)氮混合液輸送至缺氧段的工藝步驟,水處理設(shè)備其目的是為缺氧段的反硝化反應(yīng)提供硝態(tài)氮,強化反硝化脫氮性能。
回流比對生化系統(tǒng)的處理效果有著重要的影響,如傳統(tǒng)A2/O工藝中脫氮率與內(nèi)回流(r)及外回流(R)的關(guān)系如下:
因此,提高內(nèi)回流比有利于提高脫氮效果。但是,內(nèi)回流量過大易攜帶大量溶解氧進(jìn)入缺氧池,影響缺氧環(huán)境,同時造成回流泵能耗浪費;而內(nèi)回流量不足也會導(dǎo)致缺氧段硝態(tài)氮含量不足,限制脫氮效率。所以選擇合適的內(nèi)回流比可以有效強化生物反硝化脫氮性能。
調(diào)控內(nèi)回流比優(yōu)化反硝化案例分析
某污水處理廠主體工藝為A2/O,存在出水總氮偏高的情況。為了具體了解反硝化脫氮性能,對該廠進(jìn)行生化段沿程硝態(tài)氮濃度分析(圖6-圖7)。
圖6表示生化段硝態(tài)氮濃度值,由圖可知,好氧池回流液回流至內(nèi)回流點,使得內(nèi)回流點處存在大量的NO3--N,厭氧池實際為缺氧環(huán)境,反硝化脫氮效果明顯。好氧池NO3--N濃度大于缺氧池,可適當(dāng)提高內(nèi)回流比來進(jìn)一步提高脫氮效果。遂將其內(nèi)回流比由原始的100%提高到200%,并測量其沿程硝態(tài)氮變化情況。
圖7表示工藝調(diào)整前后生化池沿程硝態(tài)氮濃度變化趨勢,由圖可知,6月28日測出二沉池出水硝態(tài)氮濃度僅為9.2 mg/L,低于6月27日工藝調(diào)整后的11.43 mg/L和6月25日工藝調(diào)整前的13.6 mg/L。而且工藝調(diào)整后二沉池出水硝態(tài)氮濃度也有明顯下降,表明內(nèi)回流的提高有助于硝態(tài)氮的去除,保障出水TN的達(dá)標(biāo)排放。
在實際運行中,好氧池硝態(tài)氮濃度較高,缺氧段硝態(tài)氮濃度卻較低,適當(dāng)提高內(nèi)回流比可以有效提高反硝化脫氮效率。純水設(shè)備因此建議污水處理廠:
(1)安裝內(nèi)回流泵時留有余量,方便調(diào)節(jié);
(2)污水處理廠運行過程中可將缺氧末端和好氧末端的硝態(tài)氮納入日常檢測指標(biāo)范圍,定期檢測,及時調(diào)整內(nèi)回流比,強化反硝化脫氮性能;
(3)提標(biāo)設(shè)計時,可以考慮AAAOAO工藝,提高反硝化脫氮性能。
內(nèi)回流溶解氧對脫氮影響及優(yōu)化
內(nèi)回流溶解氧過大影響脫氮效果
內(nèi)回流溶解氧特指傳統(tǒng)A2/O工藝中好氧池到缺氧池的內(nèi)回流液中攜帶的單質(zhì)氧分子。因為反硝化菌是兼性菌,根據(jù)游離氧(O2)和硝酸鹽(NO3-)作為電子受體的氧化產(chǎn)能數(shù)據(jù),以O2作為電子受體的產(chǎn)能約為NO3-的1.2倍,所以當(dāng)池中含有溶解氧時,微生物會優(yōu)先選擇游離氧作為碳源有機(jī)物氧化的電子受體。
城鎮(zhèn)污水處理廠缺氧池的溶解氧主要來源于內(nèi)回流混合液挾帶?;诖私⑻荚床蛔闱闆r下,內(nèi)回流混合液挾氧對缺氧池反硝化脫氮影響的理論預(yù)測模型,公式如下:
△TN=0.35·k·r·DO內(nèi)回流/100
其中:△TN—內(nèi)回流挾氧導(dǎo)致污水系統(tǒng)TN去除量降低值,mg/L;
0.35—O2對NO3--N去除影響的當(dāng)量系數(shù),mgNO3--N/mgO2;
k—影響常量,根據(jù)模擬實驗,工程中可取1.2~1.4;
r—內(nèi)回流比,%;
DO內(nèi)回流—內(nèi)回流混合液進(jìn)入缺氧池時的DO值,mg/L。
降低內(nèi)回流溶解氧優(yōu)化反硝化案例分析
某污水處理廠主體工藝為A2/O+MBR工藝(圖8,MBR指膜生物反應(yīng)器)。設(shè)計出水優(yōu)于國家一級A標(biāo)準(zhǔn)。
該廠內(nèi)回流由膜池直接回流至缺氧池,經(jīng)現(xiàn)場實測膜池溶解氧一般大于7 mg/L,因此膜池直接回流至缺氧池會攜帶大量溶解氧而影響缺氧池進(jìn)行反硝化。
為研究高溶解氧回流對缺氧反硝化的影響,水處理設(shè)備設(shè)計降低溶解氧條件下硝態(tài)氮濃度變化測定。實驗結(jié)果如下:
圖9表示不同內(nèi)回流DO條件下缺氧反硝化硝態(tài)氮濃度變化。高溶解氧條件下,即初始溶解氧為7 mg/L時,在實驗前10 min內(nèi)NO3--N有上升的現(xiàn)象,而后NO3--N開始下降,下降量為1.4 mg/L。降低溶解氧后,即初始溶解氧控制為3 mg/L時,在實驗初始階段NO3--N基本保持恒定,而后NO3--N開始下降,下降量為3.2 mg/L。
實驗結(jié)果表明,高溶解氧對反硝化影響較大,降低內(nèi)回流溶解氧可以有效提高NO3--N降解量,可提高1.8 mg/L的NO3--N降解量。
通過內(nèi)回流將好氧池高硝態(tài)氮輸送至缺氧段,可以進(jìn)一步挖掘脫氮潛力。針對回流液中溶解氧問題,建議污水處理廠:
(1)可以將好氧池設(shè)計為梯度曝氣結(jié)構(gòu),降低內(nèi)回流液中溶解氧溶度;
(2)在好氧池內(nèi)通過增設(shè)隔墻,分割獨立出消氧區(qū),內(nèi)回流液經(jīng)過消氧區(qū)后輸送至缺氧區(qū)。
攪拌對脫氮影響及優(yōu)化
攪拌不均勻或強度不夠?qū)е挛勰喑练e和泥水分離
活性污泥法處理污水過程中,如何使活性污泥與水體混合接觸是提高處理效果的關(guān)鍵因素之一。但本研究在實際調(diào)查中發(fā)現(xiàn),部分出水總氮存在超標(biāo)風(fēng)險的污水處理廠存在攪拌不均勻或攪拌強度、范圍不夠等情況,以致出現(xiàn)污泥沉積、泥水分離現(xiàn)象。
改善攪拌條件優(yōu)化反硝化案例分析
對某SBR工藝污水處理廠調(diào)研發(fā)現(xiàn)該廠進(jìn)水階段出現(xiàn)嚴(yán)重泥水分層現(xiàn)象,采樣進(jìn)行模擬攪拌實驗。
圖10為模擬不同攪拌條件下硝態(tài)氮濃度變化情況圖。攪拌不充分的情況下,反硝化性能明顯降低,2 h的反應(yīng)時間內(nèi),水處理設(shè)備硝態(tài)氮只降低了9.3 mg/L,而充分?jǐn)嚢枨闆r下,1 h的反應(yīng)時間內(nèi),硝態(tài)氮即可降低25.8 mg/L。而充分?jǐn)嚢璧那闆r下,可以使污水和活性污泥充分接觸,從而提高反硝化效果。
建議污水處理廠可通過以下途徑改善攪拌效果:
(1)設(shè)計時,選擇合理的攪拌推流器型號,有條件者建議進(jìn)行水力模擬實驗確定;
(2)保障攪拌器正常運行。
建議
針對在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的污水處理廠影響反硝化效果的主要影響因素:碳源、內(nèi)回流比、內(nèi)回流溶解氧和攪拌,在高排放標(biāo)準(zhǔn)下,提出如下建議:
(1)碳源投加可通過選擇合適的碳源種類和碳源投加點位實現(xiàn)優(yōu)化。
(2)內(nèi)回流比可通過日常檢測生化池硝態(tài)氮濃度及時調(diào)整內(nèi)回流比來實現(xiàn)優(yōu)化。
(3)內(nèi)回流溶解氧可通過在好氧池末端設(shè)立隔離消氧區(qū)降低回流液的DO值來實現(xiàn)優(yōu)化。
(4)攪拌可通過選擇合理的攪拌推流器并保證其正常有效運行來實現(xiàn)優(yōu)化。蘇州皙全皙全純水設(shè)備公司可根據(jù)客戶要求制作各種流量的純水設(shè)備,超純水設(shè)備及純水設(shè)備,水處理設(shè)備和去離子水設(shè)備。
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